包钢燃气厂:潜心运筹促冲刺高质量

24.12.2014  19:43
          在包钢各动力厂中,燃气厂担负平衡煤气收发、TRT(高炉煤气余压发电系统)发电、转炉煤气回收等多项工作,遍布厂区的各类煤气管道为公司生产输送着源源不断的能源。临近岁末,燃气厂快速调整煤气平衡,实现公司煤气资源利用最大化,冲刺全年任务目标。

平衡煤气供应  加强能源控制

          保证高炉、焦炉两种煤气科学供应,降低煤气放散率一直是燃气厂增效的“重头戏”。据统计,截至11月底,燃气厂高炉、焦炉、转炉煤气放损率,分别为1.25%、0.64%和1.96%,完成公司下达的考核指标。其中,焦炉煤气防损率考核为2.8%,实际比计划降低近4倍。燃气厂副厂长李跃兵介绍说,在最后的冲刺中,燃气厂要求相关部室与炼铁厂、焦化厂和各轧钢单位快速联动,根据终端用户提出的要求,合理平衡煤气收发,加大煤气资源的综合利用。

分解TRT发电指标变“被动”为“主动
         

          高炉TRT发电是公司自发电的重要组成部分,也是燃气厂创效的重点。李跃兵表示,根据公司提出的模拟法人机制,使压力层层传导,燃气厂制定了量化考核管理办法。今年燃气厂出台新的TRT机组发电考核办法,各高炉TRT机组变身为“独立法人”,根据各自的机组运行功率和运行效率考核各班组。各车间、班组分摊发电指标,实现余压发电系统和炼铁厂高炉实时联动,变“被动”为“主动”,强化在岗人员主动性和能动性,从而提高TRT发电量和效率。

          据统计,目前TRT每小时吨铁发电42.98千瓦时,完成公司考核任务。下一步,燃气厂将继续发挥TRT发电优势,促进包钢吨铁发电指标在同行业中名列前茅。

细化吨钢煤气回收 实现资源利用最大化
         

          转炉煤气是炼钢生产过程中重要的二次能源,实现转炉煤气的充分回收利用是企业节能减排、降本增效的重要环节。过去,转炉煤气回收率不稳定,回收到的煤气良莠不齐。以制钢一部为例,去年制钢一部煤气回收率在每吨钢68立方米至120立方米范围内不等,煤气回收总量不稳。燃气厂通过与炼钢厂技术人员反复沟通,将煤气回收起止点适当更改,并在炼钢厂技术人员的协作下,逐步实现煤气资源的稳定回收。

          据统计,截至11月份,燃气厂自炼钢厂采集的吨钢煤气回收量为111.38立方米,完成公司计划考核。下一步,燃气厂将深化与炼钢厂快速联动,增加转炉煤气回收量。

心系环保事业 向行业一流看齐

          随着生产规模的不断扩大,燃气厂各种煤气管道延伸至包钢厂区各个角落,如今厂区道路两侧的绿色植物“包裹”着316个煤气冷凝水槽,生产与环境保护之间的矛盾日益显现。燃气厂通过使用混凝土围挡,并在各公路沿线推广,同时每天派出13辆水车对公司4条线路巡查,及时抽取水槽中的冷凝水,运送至焦化厂降解处理,将煤气冷凝水转化为高炉系统和冲渣的涓涓细流。

          与此同时,公司高炉除尘系统升级为干法除尘后,干法除尘灰一直得不到有效治理,使大灰仓周围布满厚厚的灰层。为此,燃气厂于今年完成了干法除尘大灰仓改造,全部实现了水泥罐车封闭拉运,并对1号至6号干法大灰仓卸灰区域实施围挡,有效降低了二次污染。下一步,燃气厂将在巩固现有环保成果基础上,逐步将灰尘从“治理”转为“利用”,采用先提取钾、钠等元素,后提取铁的工艺来实现灰尘循环利用。